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201209月30

主軸錐孔淬火軟帶缺陷分析及感應器改進

主軸錐孔淬火軟帶缺陷分析及感應器改進? 機床主軸和套筒錐孔是機床的重要零件,工件材料為45鋼。傳統(tǒng)熱處理方法采用鹽浴淬火,因生產中發(fā)生主軸斷裂失效事故,改用高頻感應加熱淬火處理。生產中發(fā)現(xiàn),高頻感應加熱淬火后工件錐孔表面硬化層呈螺旋帶狀,產生螺旋線軟帶缺陷,不能滿足技術要求指標。

主軸錐孔淬火軟帶缺陷分析及感應器改進

主軸與套筒錐孔感應器側面圖如圖7-27所示,正面圖如圖7-28所示。該感應器為雙管u形感應器,內層為主感應器通水冷卻,外層為副感應器對工件噴水冷卻,感應器與錐孔表面間隙取2~3mm。外層噴水孔為直徑1.5mm小孔,噴水壓力為0.15-0.20MPa左右,感應器外側安置導磁體或粘敷導磁粉(用環(huán)氧樹脂或502膠劑),厚度約3~4mm。主感應器設計制造中不得有縫隙或焊接漏隙.

缺陷,防止錐孔表面加熱至高溫時,感應器表面出現(xiàn)泄漏使噴水管得不到有效冷卻,發(fā)生未噴水而燒熔損壞失效。工件高頻感應加熱時,將淬火機床主軸下頂尖和工件主軸淬火中心固定架定位,同時用三爪卡盤固定套筒定位,使主軸和套筒可在淬火機床滑軌上下滑動,也可以旋轉。然后將感應器放人錐孔位置,調整間隙大小并固定,通水冷卻。當工件加熱到淬火加熱溫度時,立即噴水冷卻。采用改進的主軸與套筒錐孔感應器及改進高頻感應加熱淬火工藝后,工件內錐表面淬火加熱溫度均勻,硬化層均勻,約為2—3mm,工件處理后硬度均勻,硬度為52~54HRC,消除了軟點和軟帶缺陷,金相組織呈6級細回火馬氏體組織。工件質量優(yōu)良,生產運行良好。

 

 

文章作者:amwfnyafs
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